Diseño del Control de Calidad para el montaje de un filtro prensa en el área de carbonatación en una planta de Litio en Argentina

dc.contributor.directorChauvet, Susana
dc.creatorSoria, María Florencia
dc.date.accessioned2025-07-29T13:02:29Z
dc.date.issued2024
dc.descriptionÍNDICE............................................................................................................................ 1 ÍNDICE DE TABLAS....................................................................................................... 3 ÍNDICE DE FIGURAS..................................................................................................... 4 RESUMEN ...................................................................................................................... 5 1 INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 7 2 LA EMPRESA.............................................................................................................. 9 2.1 Productos y servicios .............................................................................................. 12 2.2 Clientes ................................................................................................................... 14 2.3 Nuevo desafío de la Empresa ................................................................................. 14 2.4 Resumen de operación del filtro prensa.................................................................. 16 2.5 Descripción del montaje.......................................................................................... 17 3 ANÁLISIS DE PROBLEMAS DE MONTAJE ............................................................ 19 3.1 Análisis preliminar de problemas de montaje.......................................................... 19 3.2 Análisis exhaustivo.................................................................................................. 21 3.2.1 Priorización de los problemas .............................................................................. 21 3.2.2 Evaluación de fallas en el montaje de un filtro prensa ......................................... 24 3.2.3 Análisis FMEA a los puntos clave del control de calidad:..................................... 27 3.3 Objetivo del proyecto de graduación y plan de tareas............................................. 30 4 CONTROL DE CALIDAD EN LA RECEPCIÓN DE MATERIALES .......................... 31 4.1 Propuesta de mejora para la recepción de materiales ............................................ 32 5 CONTROL DE CALIDAD EN EL MONTAJE MECÁNICO........................................ 36 5.1 Procedimiento de montaje de equipos estáticos ..................................................... 36 6 CONTROL EN CAÑERÍAS Y ACCESORIOS ........................................................... 38 6.1 Procedimiento control en cañerías y accesorios ..................................................... 38 7 CONTROL DE CALIDAD INSTRUMENTOS Y ELÉCTRICA.................................... 40 7.1 Procedimiento control instrumentación y electricidad.............................................. 40 8 DISEÑO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN ................................................................ 45 8.1 Programa de capacitación norma ISO 9001: .......................................................... 45 8.2 Programa de capacitación: Control de calidad para el montaje de un filtro prensa. 46 2 8.3 Evaluación de la eficacia del plan de capacitación ................................................ 47 8.4 Evaluación de los resultados ................................................................................. 48 9 EVALUACIÓN DE COSTOS: CALIDAD vs NO CALIDAD....................................... 50 9.1 Costos de Implementación de control ..................................................................... 51 9.2 Costos de la No calidad .......................................................................................... 54 10 CONCLUSIÓN ......................................................................................................... 57 11 REFERENCIAS........................................................................................................ 58 12 ANEXOS.................................................................................................................. 60 Anexo 1: Diagrama de instrumentos y tuberías ............................................................ 60 Anexo 2: Planilla de recepción en custodia................................................................... 61 Anexo 3: informe de recepción...................................................................................... 62 Anexo 4: Planilla de liberación de montaje equipo estático:.......................................... 64 Anexo 5: Planilla de control de unión de cañerías: ....................................................... 65 Anexo 6: Planilla control Instrumentos .......................................................................... 66 Anexo 7: Planilla de control de calibración.................................................................... 67 Anexo 8: Planilla de control de montaje instrumentos................................................... 68 Anexo 9: Planilla control de canalizaciones / tendido.................................................... 69 Anexo 10: Planilla control de continuidad/conexionado ................................................ 70 Anexo 11: Modelo de encuesta de capacitación ........................................................... 71 Anexo 12: Evaluación técnica control de recepción de materiales................................ 73 Anexo 13 : Evaluación técnica control de montaje de equipos estáticos ...................... 74 Anexo 14 : Evaluación técnica de control de cañerías.................................................. 75 Anexo 15: Evaluación técnica de control de instrumentos y cableados ........................ 76 Anexo 16: Encuesta de evaluación de Calidad para Clientes:...................................... 77 Anexo 17: costos reprocesos con control de calidad .................................................... 79 Anexo 18: Proceso de Carbonatación........................................................................... 80 Anexo 19 : Recepción de equipos................................................................................. 83 3 ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1 Porcentaje de impacto de los problemas ......................................................... 22 Tabla 2 Aplicación del principio de Pareto .................................................................... 23 Tabla 3 Índice de Severidad.......................................................................................... 29 Tabla 4 Capacitaciones................................................................................................ 46 Tabla 5 Honorarios Instructor........................................................................................ 51 Tabla 6 Costo material de Librería ................................................................................ 51 Tabla 7 Costo de Formación IRAM ............................................................................... 51 Tabla 8 Costo de capacitación ...................................................................................... 52 Tabla 9 Total Costos Capacitación ............................................................................... 52 Tabla 10 costo de adquisición de tecnologías y equipamientos.................................... 53 Tabla 11 Costo de mantenimiento ................................................................................ 53 Tabla 12 Resumen costos implementación................................................................... 54 Tabla 13 Áreas No Conformidades ............................................................................... 54 Tabla 14 Costo Mano de Obra Reproceso.................................................................... 55 4 ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1 Organigrama del Proyecto ................................................................................ 9 Figura 2 Organigrama Área Calidad.............................................................................. 12 Figura 3 Proceso Carbonatación................................................................................... 15 Figura 4 No conformidad, desalineación de agujeros ................................................... 31 Figura 5 No conformidad, agujeros no coincide con bulón............................................ 32 Figura 6 Detalle de los agujeros y bulón ....................................................................... 32
dc.description.abstractRESUMEN Una empresa constructora argentina, en su búsqueda por expandirse al sector minero del litio, identificó la necesidad de mejorar sus procesos de instalación de equipos electromecánicos para cumplir con exigencias de esta industria en términos de calidad y conformidad en las instalaciones. Los problemas recurrentes por fallas en los trabajos, que derivaban en retrabajos y costos adicionales, evidenciaron la importancia de implementar mejoras, especialmente en el montaje de estos equipos. En este contexto, la empresa asumió el desafío de instalar un filtro prensa, un proyecto que abarca diversas áreas como mecánica, instrumentación y cañerías, con el objetivo de garantizar un resultado aceptable para su cliente, una destacada empresa minera que contrató sus servicios. Como resultado, este proyecto de graduación definió como objetivo principal el diseño e implementación de un sistema de control de calidad específico para el montaje electromecánico del filtro prensa en el área de carbonatación, abarcando desde la recepción de materiales hasta la entrega final del equipo. Para alcanzar este objetivo, se realizó inicialmente un análisis detallado del problema, revisando casos previos de montajes fallidos. Este estudio permitió identificar los puntos de control críticos a abordar. Posteriormente, se detallaron las áreas involucradas en todo el proceso, incluyendo la recepción de materiales, el montaje del equipo, la instalación de los instrumentos de control, las cañerías y accesorios. Además, se definieron los ensayos necesarios para verificar que cada punto cumpliera con los parámetros establecidos, asegurando así una liberación final del equipo conforme a los estándares de calidad requeridos. Para ellos se propuso un control exhaustivo en la recepción de materiales para verificar que todos cumplieran con las especificaciones técnicas, minimizando retrabajos. En la fase mecánica, se controlaron puntos críticos de alineación para evitar problemas futuros con las placas del filtro. En la fase de electricidad e instrumentos, se verificó la calibración e instalación adecuada de cada equipo. Además, en la etapa de cañerías, se inspeccionaron juntas, soldaduras y se realizaron pruebas hidráulicas para prevenir fugas. Todo el proceso estuvo respaldado por un plan de capacitación dirigido al personal. Fue realizado un estudio cuantitativo comparativo entre un caso anterior y la propuesta de mejora, en el cual se evidenció una disminución del 35% en los retrabajos 6 y del 62,5% en los costos asociados a no conformidades. Estos resultados fueron posibles gracias a la implementación de herramientas de calidad, como diagramas de flujo, análisis de modos de fallas y control estadístico de procesos. Como consecuencia, fue alcanzada una mayor confiabilidad en el producto final. Gracias a esta implementación, fueron fortalecidos los recursos de la empresa, lo que permitió que fuera posicionada competitivamente como proveedor de servicios en el mercado del litio que fueron traducidos a nuevos contratos para trabajos adicionales en la planta. También fueron realizadas encuestas al cliente sobre el servicio prestado, arrojando resultados con devoluciones positivas. Asimismo, fue establecido un estándar de calidad que guiará los trabajos futuros, consolidando su reputación en este sector estratégico.
dc.identifier.citationSoria, M. F. (2024). Diseño del Control de Calidad para el montaje de un filtro prensa en el área de carbonatación en una planta de Litio en Argentina [Proyecto de graduación, Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología].
dc.identifier.urihttps://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/1640
dc.language.isoes
dc.publisherUniversidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Departamento de Ingeniería Industrial
dc.subjectPROYECTO FINAL
dc.subjectCONTROL
dc.subjectCALIDAD
dc.subjectLITIO
dc.subjectELECTROMECÁNICO
dc.subjectMONTAJE
dc.subject.otherIngeniero Industrial
dc.titleDiseño del Control de Calidad para el montaje de un filtro prensa en el área de carbonatación en una planta de Litio en Argentina
dc.typeThesis

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